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加工中心主轴维修故障维修案例
  • 发布时间:Update:2018-07-20 16:07:35
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加工中心主轴维修故障维修案例

  1. 铣头主轴不能运行 

   故障现象:使用数控龙门加工中心的直角附件铣头时,附件铣头的主轴维修不能运行,而且出现报警,提示液压系统中的油压太低。 

   检查分析:这台数控龙门加工中心装上附件铣头后,从滑枕的一个部位对附件铣头进行拉紧;从滑枕的另一个部位对附件铣头进行锁紧,并且对位置和压力进行检测。 

  1.  观察滑枕主轴拉爪,它已经将附件铣头拉紧,但是四个拉钉没有起到锁紧的作用。 

2) 检查液压系统,发现油箱中的液压油温度很高,过滤器塑料骨架在高温中熔化,油标发

热变形。液压泵进油口有杂物堵塞。 

3) 清除塑料异物,故障仍未排除。从电气图中可知,机床用一只电磁阀控制滑枕主轴部分

四个拉钉的锁紧动作。检查电磁阀上的电压,只有18V,而正常值为24V,这造成电磁阀在通电后不能完全打开。由此导致液压系统的压力上不去,压力继电器无信号,出现油压太低的报警。 

4) 检查电磁阀的电源。交流28V电压正常,而整流桥中有一个桥臂的电阻明显偏大,这说

明整流桥有故障。 

   故障处理:因为手中没有现在的整流桥,改用四个功率相当的整流二极管。接好后通电试验,机床恢复正常工作。数控龙门加工中心配上直角附件铣头之后,就能进行五面休加工,其加工量约占机床总工作量的80%。如果附件铣头出现故障,则机床的功能只相当于一台普通的龙门铣床。    

  1. 主轴在旋转时振动(1) 

   故障机床:加工中心 

   故障现象:当主轴电动机的转速在600r/min时,振动特别大,整个床身都有明显的振动。 

   检查分析: 

1) 切断电源后,主轴在减速过程中继续振动,这说明故障不在电气方面。 

2) 脱开电动机与主轴之间的传动带,再起动电动机,振动仍然存在。分析认为是电动机的

转子偏心或松动。 

3) 拆开主轴电动机,发现由于轴承移到内圈,将转子的轴承位磨损了0.02mm,致使转子

松动。 

   故障处理:鉴于这台机床已经使用了十几年,接近报废期,更换电动机不划算。遂采用喷涂法修复转子上的轴承,并更换同型号的轴承。 

  1. 主轴在旋转时振动(2) 

故障机床:俄罗斯制造的加工中心 

数控系统:FANUC  

故障现象:在加工过程中,主轴旋转工作台出现抖动现象 

检查分析: 

1) 检查机械部分,未发现异常情况。 

2) 测量三相交流电源,在正常状态。检查拖动工作台的交流电动机,也是完好的。 

3) 这台加工中心用传感器对主轴工作台进行定位。当用一铁棒接近传感器时,PLC有关输

入点的LED指示灯不亮。进一步检查,接连导线正常,而传感器无信号输出,判断是传感器损坏。 

故障处理:更换同型号的传感器后,机床恢复正常工作。   

  1. 主轴不能完成定向 

故障机床:加工中心 

数控系统:SINUMERIK 8ME 

故障现象:当系统发出“M19”主轴定向指令时,主轴以极慢的速度不停地转动,无法完成定向。 

检查分析:进行定向时,主轴缓慢转动。定向完成时,PLC输出口EW2.4的状态应该为“1”,它所控制的继电器M3-N3吸合。电磁阀SOL4得电,驱动定位销使它插入槽口,此时主轴便停止转动,定向完成。现在主轴以极慢的速度转动而不能停止,分析是定位销没有插入一槽口中。 

  1.  检查PLC输出口EW2.4,其状态为“1”,它所控制的继电器M3-N3已经吸合。 

2) 检查电磁阀SOL4,其线圈也是好的,但是SOL4却 没有得电,因而不能动作。 

3) 测量M3-N3的上端,电压是正常的,但是下端没有电压。取下M3-N3检查,发现其常

开触点已经严重烧损,造成接触不良。 

故障处理:更换继电器M-N3。若没有现在的备件,可将烧损的触点打磨,使其恢复到比较光滑的状态,暂时使用一段时间,待购回备件后再更换。   

  1. 主轴不能完成定向(2) 

机床型号:HC800型加工中心 

故障现象:机床使用一年之后,出现主轴不能定向的故障。 

检查分析:这台机床通过光电脉冲数字式传感器发出零点脉冲,实现主轴定向。 

1) 检查主轴定向单元,发现光电脉冲数字式传感器的小箱子内沉积着一些油液,传感器的

玻璃标度尺。这导致零点脉冲不能发出来,主轴无法实现定向。 

2) 这只传感器箱位于主轴箱右下侧,通过离合器和主传动轴相连接。主轴箱底部有一根纯

铜回油管,它应该及时将主轴箱所排下来的润滑油放回到油池。但是这根钢管直径小,又有急弯,造成排油受到阻碍,主轴箱底部多余的油液没有出路,便流到传感器箱内。 故障处理:探净传感器箱内的油液。拆下光电脉冲数字式传感器,清除油雾,再重新密封并安装好。纯铜回油管更换成大直径的,使排油通畅。如此处理后,故障不再出现。   

  1. 主轴不肥完成定向(3) 

故障机床:加工中心

数控系统:FANUC 6M 

故障现象:机床在换刀时,出现#2009报警,提示主轴定向存在故障。 

检查分析:在这台机床中,主轴收到数控系统发出的M19定向指令后,以设定的定向速度控制主轴电动机缓慢旋转,找到定位盘上的半圆环定位槽后,定向液压缸活塞下端的定位轮进入定位糟,实现主轴机械定向。此时活塞上端的圆柱形撞块靠近定向接近开关给NC反馈一个应答信号,主轴定向全告结束。主轴不能定向是指机床在执行M19定向指令后,不能在指定的方向停止,一直慢慢转动,或者说停在不正确的方向和位置上。 

主轴不能定向,要重点检查主轴定向指令、定向应答信号、液压缸、电磁阀等。

1) 检查PMC输出的主轴定向信号6.1,在正常状态“1”。 

  1.  检查定向反馈信号38.1,其状态为“0”,这是不正常的。

3) 检查定向接近开关及连接导线,都在完好状态。 

4) 让主轴旋转后定位,主轴转速可以下降到设定速度,但是主轴定向液压缸的活塞没有下降。拆开液压缸,发现活塞的定位直键横放在液压缸内,将活塞卡死,阻碍了活塞的上下运动。 

故障处理:重新安装液压缸内部的定位直键,故障得以排除。   

  1. 主轴不能完成定向(4) 

故障机床:加工中心 

数控系统:FANUC 0M 

故障现象:主轴在执行M19定向指令时,连续旋转而不能停止,无法完成定向。 

检查分析: 

1) 查阅机床的使用说明书,执行M19定向指令时,机床的工作过程是:数控系统向主轴

发出ORT起动命令,主轴便加速到定向速度。到达定向位置时,磁性体对准磁传感器。主轴便减速至爬行速度。接着磁传感器发出信号,使主轴进入位置闭环控制,其目标位就是磁停位。定向定位完成后,主轴驱动装置将完成信号ORE回到系统,使M19指令执行完毕。现在出现主轴不能定向的故障,检修要围绕这一环节来进行。 

2) 执行M03和M04指令,让主轴电动机正转和反转,工作很正常,这说明主轴驱动器没有问题。 

3) 分析认为,执行M19指令后,主轴一直以定向速度旋转,没有减速迹象,可能是主轴

定向控制板有故障。但试更换控制板事,故障现象没有变化。 

4) 怀疑主辆磁传感器不正常,将主轴头内部的磁传感器拆下后检查,发现其锈迹斑斑。这

样的磁传感器是无法传递信号的。 

故障处理:更换损坏的磁传感器,故障得以排除。   

8、主轴不能完成定向(5) 

机床型号:MBNS500型卧式加工中心 

数控系统:FANUC 3M 

故障现象:主轴定向时,在定向位置附近振荡,“定向完成”指示灯闪烁不停。 

检查分析:这台机床的主辆定向采用磁传感器方式,主轴控制板的型号是A20B-1001-0120,主轴定向板的型号是A20B-0008-0030/50C。定向时出现振荡,说明主轴还在进行整。 

1) 执行M03  S500、M04  S500指令,检查主轴正转、反转、停止等动作,没有异常现象。 

2) 执行M03 S100:M03 S0指令,检查主轴正转零速,发现零速有漂移;再执行M04 S100:

M04 S0指令,检查主轴反转零速,同样存在零速漂移。 

  1.  执行M19指令,并仔细调整磁性传感器与磁性元件之间的间距,不能排除故障。 

4) 调整定向信板上的各种电位器,此时主轴反应过于灵敏,更换定向板也济于事。 

5) 定向信号电缆敷设在机床底部的线糟内,对其进行检查,发现电缆已支离破碎,断路和

短路情况同时存在。 

故障处理:更换定向信号电缆,故障得以排除。    

9、主轴不能准确定向 

机床型号:VMC-1300HD型加工中心 

数控系统:FANUC 16M 

故障现象:在换刀过程中,主轴定向不准,刀具与伞形刀库卡死。在刀库复位后,主轴又能准确定位,完成换刀动作。 检查分析: 

1) 在这台机床中,主轴定向采用编码器,机床接到M19主辆定向指令后,以设定的速度

缓慢旋转,当接近开关对准主轴上的凹坑时,数控系统检测到编码器发出的零位脉冲信号,控制主轴再转过一定的角度(此角度由4077#参数设定),完成主轴定向。 

2) 经了解,故障是偶然发生的,一共出现过3次,每次都是用Z轴中心钻孔后,再更换其

他刀具而出现的。这显然属于偶发故障。检查接近开关、编码器等,均完好无损。也没有找到其他干扰源,只好不了了之。 

3) 继续工作一个多月后,有一天发现在主轴旋转,Z轴向下运行时,主轴的转动瞬间停止,

很快又恢复到正常状态。但是又找不出原因。随后的某一天里,主轴突然降速并以非常慢的速度旋转,CRT上也显示A-31报警,提示“速度检出信号断线”。于是怀疑主轴转速检测信号线有问题。 

4) 拆开机床上的电缆拖链,找出主轴编码器的电缆线,发现当Z轴运转到机床的下部时,

电缆被拉得很紧。用手拉扯电缆,也出现同样的报警。显然,此时电缆线存在断路现象,使主轴定向信号中断。 

故障现象:更换主轴编码器的电缆线,并采取措施防止其拉扯、折断。   

10、主轴发生定向错误 

机床型号:JCS-018型立式中工中心 

数控系统:FANUC BESK 7CM 

故障现象:加工中不能进行自动换刀,CRT显示报警:“ORIENTATION ERROR”。 

检查分析: 

1) 查阅机床的有关资料得知,CRT显示的内容是“主轴定向错误”。观察操作面板,故障

时CYCLE START(程序运行)指示灯一直亮着,表明主轴定向的过程没有完成。同时,ALARM(报警)红色指示灯也闪烁不停。 

2) 主轴伺服系统上有一块附加的PCB板,板上有7个LED指示灯,左边6个是绿色,最

右边的1个是白色。从左到右分别是TATION(定向指示)、LOW(低速指示)、LEVEL(磁道峰值检测)、PERIOD(减速指示)、FINE(精定向)、POSITION(定向完成)、TEST MODE(试验方式)。 

3) 观察这7个指示灯,只有“定向指示”灯发亮,这说明主轴定向的第一步已经完成,其

后的动作没有进行下去,怀疑是与主轴定向有关的电位器发生变化。 

故障处理:调整与主辆定向有关的电位器,一边调整一边进行手动定向操作。经过多次反复之后,发现操作面板上的“程序运行”指示灯CYCLE START熄灭,这说明定向程序已经完成。经操作者试机,故障完全排除。

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